[問題] 關於PID控轉速 非常不穩定

看板Electronics作者 (小慈)時間11年前 (2014/06/25 22:53), 編輯推噓2(205)
留言7則, 5人參與, 最新討論串1/1
各位大大好,小弟目前在做BLDC馬達實驗 轉速命令 700rpm , 4極 24v-BLDC 初始轉速 = 10% 100筆轉速紀錄值如下網址: http://ppt.cc/2sHd 不管我 Kp ki怎麼調整 永遠無法追到正負十位數之差 甚至一直在接近正負200之間 我的Ki在穩態之後一直無法縮小與速度命令的差距 值每次都在0.多之間,縱使要有Duty變化也得累加值到大於1才有辦法增減duty 請問大大們能否給我個建議,小弟的學長們都說一般差距都在70rpm震盪 沒想到我一直都在200rpm震盪 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 120.117.119.9 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1403708026.A.3E8.html

06/25 23:49, , 1F
給您建議 請教學長幫忙看軟硬體debug比較快吧 哈哈
06/25 23:49, 1F

06/26 15:32, , 2F
學長做的未必是對的,不想瞎亂做
06/26 15:32, 2F

06/26 22:48, , 3F
暫態爬升過程就有震盪存在,why?
06/26 22:48, 3F

07/02 21:04, , 4F
爬升就會抖了 是不是取樣本身就有問題
07/02 21:04, 4F

07/21 11:12, , 5F
我不會PID,但是我最近剛剛做完風扇的閉迴路控制.
07/21 11:12, 5F

07/21 11:12, , 6F
我的作法是none-linear Err補償.
07/21 11:12, 6F

07/21 11:13, , 7F
上升下降德還滿穩的.2W轉的風扇,控制轉速誤差在20轉內.
07/21 11:13, 7F
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